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數控折彎機加工精度誤差不準的原因分析

發(fā)布時(shí)間:2014-08-24 點(diǎn)擊數:2661

數控折彎機加工精度誤差不準的原因分析

系統參數發(fā)生變化或改動(dòng)、機械故障、機床電氣參數未優(yōu)化電機運行異常、機床位置環(huán)異?;蚩刂七壿嫴煌?,是生產(chǎn)中數控折彎機加工精度異常故障的常見(jiàn)原因,找出相關(guān)故障點(diǎn)并進(jìn)行處理,機床均可恢復正常。 
   生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì )遇到數控折彎機加工精度異常的故障。此類(lèi)故障隱蔽性強、診斷難度大。導致此類(lèi)故障的原因主要有五個(gè)方面:

1)機床進(jìn)給單位被改動(dòng)或變化。

2)機床各軸的零點(diǎn)偏置(NULL OFFSET)異常。

3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常。

4)電機運行狀態(tài)異常,即電氣及控制部分故障。

5)機械故障,如絲桿、軸承、軸聯(lián)器等部件。此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導致加工精度異常。 
  1.系統參數發(fā)生變化或改動(dòng) 
  系統參數主要包括機床進(jìn)給單位、零點(diǎn)偏置、反向間隙等等。例如南京淦元自動(dòng)化有限公司、南京埃斯頓有限公司數控系統,其進(jìn)給單位有公制和英制兩種。機床修理過(guò)程中某些處理,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,故障處理完畢應作適時(shí)地調整和修改;另一方面,由于機械磨損嚴重或連結松動(dòng)也可能造成參數實(shí)測值的變化,需對參數做相應的修改才能滿(mǎn)足機床加工精度的要求。 

2.機械故障導致的加工精度異常 
  機床在點(diǎn)動(dòng)、MDI操作方式下各軸運行正常,且回參考點(diǎn)正常;無(wú)任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對以下幾方面逐一進(jìn)行檢查。 
 ?。?/span>1)檢查機床精度異常時(shí)正運行的加工程序段,特別是刀具長(cháng)度補償、加工坐標系的校對及計算。 
  
  (2)在點(diǎn)動(dòng)方式下,反復運動(dòng)Z軸,經(jīng)過(guò)視、觸、聽(tīng)對其運動(dòng)狀態(tài)診斷,發(fā)現Z向運動(dòng)聲音異常,特別是快速點(diǎn)動(dòng),噪聲更加明顯。由此判斷,機械方面可能存在隱患。 
  
  (3)檢查機床X軸精度。用手脈發(fā)生器移動(dòng)X(jué)軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀(guān)察X軸的運動(dòng)情況。在單向運動(dòng)精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運動(dòng),手脈每變化一步,機床X軸運動(dòng)的實(shí)際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說(shuō)明電機運行良好,定位精度良好。而返回機床實(shí)際運動(dòng)位移的變化上,可以分為四個(gè)階段:機床運動(dòng)距離d1d=0.1mm(斜率大于1);②表現出為d=0.1mmd2d3(斜率小于1);機床機構實(shí)際未移動(dòng),表現出最標準的反向間隙;機床運動(dòng)距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復到機床的正常運動(dòng)。 
  
  無(wú)論怎樣對反向間隙(參數1851)進(jìn)行補償,其表現出的特征是:除第階段能夠補償外,其他各段變化仍然存在,特別是第階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發(fā)現,間隙補償越大,第段的移動(dòng)距離也越大。 
  
  分析上述檢查認為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機有異常;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進(jìn)一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開(kāi),分別對電機和機械部分進(jìn)行檢查。電機運行正常;在對機械部分診斷中發(fā)現,用手盤(pán)動(dòng)絲杠時(shí),返回運動(dòng)初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應能感覺(jué)到軸承有序而平滑的移動(dòng)。經(jīng)拆檢發(fā)現其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換后機床恢復正常。 
 
   3.機床電氣參數未優(yōu)化電機運行異常 
  在加工過(guò)程中,發(fā)現X軸精度異常。檢查發(fā)現X軸存在一定間隙,且電機啟動(dòng)時(shí)存在不穩定現象。用手觸摸X軸電機時(shí)感覺(jué)電機抖動(dòng)比較嚴重,啟停時(shí)不太明顯,JOG方式下較明顯。 
  分析認為,故障原因有兩點(diǎn),一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常。利用折彎機數控系統的參數功能,對電機進(jìn)行調試。首先對存在的間隙進(jìn)行了補償;調整伺服增益參數及N脈沖抑制功能參數,X軸電機的抖動(dòng)消除,機床加工精度恢復正常。 
  
    
  對機床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸松開(kāi)時(shí),先把Y軸使能加載,再把Y軸松開(kāi);而在夾緊時(shí),先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉。調整后機床故障得以解決。

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